Давно ещё хотел поснимать с высоты фото-видео и вот наслушавшись у нас в чате и насмотревшись ютуба видео полётов (фпв)+ перечитав форум, решил что одно другому не мешает и буду ка я начинать строить!
Вот что пока получилось сделать спустя пол года проб и ошибок:
Вот что пока получилось сделать спустя пол года проб и ошибок:
Я любитель вертолётов но выбрал для пробы фпв и аэросъемки мультиротор потому что вертолёт уж очень по ценнику выходит а 450ки 500ки не потянут всё моё барахло (хочется ещё после очередной модернизации периодически вешать зеркалку с подвесом под неё весом грам в 700-800 (подвес зеркалка) а так акумы таскать и фпв летать с фотиком и мелким подвесом под мыльницы
О первых ошибках рассказывать не стану а начну сразу с видео моего монстра, второй полёт потому что на первом села батарея в фотоаппарате:
На видео видно что после первого же полёта я поставил 8 моторов и с нетерпением ждал под них регуляторы, за одним тестируя всё в суровых условиях!
После столь удачного теста я решил остановится в выборе платки для мультиротора и продолжить модернизацию своей рамы
будет ещё модернизация но об этом позже вот фото рамы в крайнем варианте:
на регуляторе я случайно термоусадку прожег
Вот панорама и фото с борта на плохих винтах:
После доделки (пришли регуляторы стал пробовать фпв) в первых же полётах отлетел один из винтов, просто отстрелило обе лопасти и я решил поменять винты, вот видео отстрела
после замены винтов исчезла вибрация и стал чуть больше поднимать
пока нахожусь в стадии облёта и тестов скоро думаю увеличить тягу путём замены вмг
вот мой крайний вылет:
О том что установленно:
1)рама Xaircraft 650V-8
2)регуляторы Регулятор скорости TURNIGY Basic 25A вер. 3.1 и TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC но лучше одинаковые
3)моторы от рамы родные(остались от первой ошибки)))
4)борт питание TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC для Lipo батареек
5)плата(мозг) Автопилот HKPilot Mega V2.5 USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
6)антенна жпс у меня этот но через неделю после того как заказал появилась новая версия GPS-модуль UBLOX LEA-6H (версия 1.01) с встроенной антенной высокой точности.
7)конденсаторы очень советую у меня стоит два, первый Конденсатор TURNIGY и второй Turnigy Буфер напряжения 550000мкФ (1.4с)
8)батареи 3 банки от 5000мач до 10000мач
9)подвес Платформа для крепления фотокамеры к раме Hobbyking Y650 Scorpion, стекловолокно
10)управление Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 2)
11)видео 900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера NTSC хочу заменить на 5.8Ггц 900 ну очень не нравится
12)осд HobbyKing Tiny OSD (в комплекте 10Hz GPS и датчик тока до 60A)
13))) монитор 7" Pillow TFT LCD жидкокристаллический цветной монитор(Черный)
Про вес: он приблизительный по хреновым весам +- 100-300грам около 2.5кг пока что взлётный получился, можно нагрузить ещё 5000 вторым получится около 3кг но заметной прибавки по времени я не ощутил хоть он и висел в середине газа менять надо батареи на следующий сезон закажу 8000мач
вот ещё для хорошего финала видео (кстате пока все видео тестовые) думаю уже скоро будет новая модификация...
Ps: в следующей статье хочется описать как это всё собрать и настроить
тк это может стоить дорого вот я лоханулся чуток при настройке
Благодарю за внимание всем пока
вот инструкция по настройке: http://www.parkflyer.ru/55835/blogs/view_entry/2306/
О первых ошибках рассказывать не стану а начну сразу с видео моего монстра, второй полёт потому что на первом села батарея в фотоаппарате:
На видео видно что после первого же полёта я поставил 8 моторов и с нетерпением ждал под них регуляторы, за одним тестируя всё в суровых условиях!
После столь удачного теста я решил остановится в выборе платки для мультиротора и продолжить модернизацию своей рамы
будет ещё модернизация но об этом позже вот фото рамы в крайнем варианте:
на регуляторе я случайно термоусадку прожег
Вот панорама и фото с борта на плохих винтах:
После доделки (пришли регуляторы стал пробовать фпв) в первых же полётах отлетел один из винтов, просто отстрелило обе лопасти и я решил поменять винты, вот видео отстрела
после замены винтов исчезла вибрация и стал чуть больше поднимать
пока нахожусь в стадии облёта и тестов скоро думаю увеличить тягу путём замены вмг
вот мой крайний вылет:
О том что установленно:
1)рама Xaircraft 650V-8
2)регуляторы Регулятор скорости TURNIGY Basic 25A вер. 3.1 и TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC но лучше одинаковые
3)моторы от рамы родные(остались от первой ошибки)))
4)борт питание TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC для Lipo батареек
5)плата(мозг) Автопилот HKPilot Mega V2.5 USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
6)антенна жпс у меня этот но через неделю после того как заказал появилась новая версия GPS-модуль UBLOX LEA-6H (версия 1.01) с встроенной антенной высокой точности.
7)конденсаторы очень советую у меня стоит два, первый Конденсатор TURNIGY и второй Turnigy Буфер напряжения 550000мкФ (1.4с)
8)батареи 3 банки от 5000мач до 10000мач
9)подвес Платформа для крепления фотокамеры к раме Hobbyking Y650 Scorpion, стекловолокно
10)управление Futaba 7C 2.4GHz Heli w/R617FS Receiver (Mode 2)
11)видео 900 мГц 800 мВт Передатчик / Приёмник и 1/3 дюйма CCD камера NTSC хочу заменить на 5.8Ггц 900 ну очень не нравится
12)осд HobbyKing Tiny OSD (в комплекте 10Hz GPS и датчик тока до 60A)
13))) монитор 7" Pillow TFT LCD жидкокристаллический цветной монитор(Черный)
Про вес: он приблизительный по хреновым весам +- 100-300грам около 2.5кг пока что взлётный получился, можно нагрузить ещё 5000 вторым получится около 3кг но заметной прибавки по времени я не ощутил хоть он и висел в середине газа менять надо батареи на следующий сезон закажу 8000мач
вот ещё для хорошего финала видео (кстате пока все видео тестовые) думаю уже скоро будет новая модификация...
Ps: в следующей статье хочется описать как это всё собрать и настроить
тк это может стоить дорого вот я лоханулся чуток при настройке
Благодарю за внимание всем пока
вот инструкция по настройке: http://www.parkflyer.ru/55835/blogs/view_entry/2306/
сейчас этим пользуюсь
Я ставил регули http://www.parkflyer.ru/product/2161/ они как раз входят в мотормаунты и крышка закрывается, только надо очень осторожно закрывать, иначе ломаются защелки. Тогда можно закрепить хамутиком. Провода проходят внутри лучей. Получается очень эстетично. Чтоб ровно расширить отверстие в пропеллере есть вот такая развертка http://www.4-max.co.uk/reamer-4step.htm. Ноги обматывать не обязательно, они хорошо держат нагрузки ну а если крепление полозьев сломалось я сверлил отверстие и хамутиком скреплял держит на ура.
2) расточил ножницами проверил балансировку, глаз алмаз...
3)ноги обмотаны чтоб при резких посадках не прыгал и очень кстате помогло (под скотчем штука типо паралона только более жоская) до обмотки почти всегда при резких посадках на панцырь прыгал, сейчас разьежаются лапы
Есть самодельные два по 3 банки 8000 тоже летает прекрасно.
Винты отстреливаются только так, сейчас я поставил другие движки и винты и новая рама. Этот Пал смертью храбрых, после отстрела лопастей, остались мозги и камера с подвесом остальное в дребезги.
вибрации исчезли после родных черных только расколупывать пришлось дуплище 5мм примерно
ps: правый передний-верх против часовой низ по часовой, левый передний-верх по часовой низ против,
зад правый-верх по часовой низ против, зад левый-верх против часовой низ по часовой
вообще я об этом скоро напишу и про пиды и про калибровки
P.S. Сапсибо за инфо!